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终端终端水处理装置改造与

收藏本文 2024-02-08 点赞:13188 浏览:57347 作者:网友投稿原创标记本站原创

摘要:

摘自:毕业论文任务书www.udooo.com

目前,我国终端水处理行业虽然市场前景广阔,但水处理装置的研究和应用方面仍处于探索阶段。文章全面介绍了晋开集团一分公司终端水装置的技术改造情况,为行业的可持续发展提供技术支持。
关键词:终端水处理装置 技术改造 工艺流程
晋开集团一分公司终端水装置于2007年11月投入运行,由于工程设计缺陷,运行期间未能达到其设计要求。由于国家标准上调(NH3≤10mg/l,CODcr≤50mg/l)及进水水质、水量较以前有所改变,终端水装置无法满足目前公司的高负荷生产及环保要求,公司决定对其进行升级改造。

1 改造前工艺及运行状况

1.1 改造前工艺

改造前终端水装置采用气浮+MBR工艺,设计处理量5000T/d。其具体流程为:生产废水通过管道汇集,经粗格栅去除废水中20mm以上杂质后进入集水池。集水池内设置排污泵将废水移送至沉砂池,去除比重较大的砂粒后进入调节池。废水在调节池经空气搅拌均衡水质后经潜污泵抽送至气浮系统,由溶气气浮处理装置除油、除悬浮杂质进入后续生化系统。生化系统选用前置式反硝化生物脱氮工艺(A/0工艺),废水首先进入缺氧区(A区)将NO3-N与废水中有机物进行反硝化反应,产生N2及OH-,使NH3-N得以完全去除,并生成一部分OH-,用于补充后续有氧区消耗的碱度,然后废水进入好氧区(O区),经生物降解及硝化反应,使NH3-N生成NO-3和H+,去除水中的CODcr及NH3-N 。最后废水进入膜区进行泥水分离,经分析合格后进行外排,其设计工艺流程、进出水指标及各主要构筑物尺寸如下:
设计工艺流程:

1.2 改造前运行状况及缺陷

由于工程设计原因,在进水水质符合进水设计要求时,根本无法达到设计出水要求,运行期间,进口NH3-N一般在100mg/L左右,进水量100T/h,才能达到国家排放标准,实际运行情况远远低于其设计值,其主要存在的缺陷如下:
①生化池A段与O段比例不合理。由表3可以计算出其比例为1:7,反硝化池容不够,导致大量的硝酸盐累计,抑制硝化反应的进行。
②混合液回流比偏低。其设计最大回流比为2,导致系统氨氮浓度偏高
③氨氮负荷太高。其设计氨氮负荷为0.057kg/kg.d,氨氮负荷太高,导致硝化不彻底,系统总处理效率过低。
④进行泥水分离的中空丝膜经4年多的使用,膜丝堵塞及断裂现象严重,经系统外清洗每组最大出水量只有40T/h,且一段时间内出水量逐渐下降,无法满足其处理出水要求,并且更换费用高。

2 技术改造方案

2.1 改造方案的确定

根据改造前系统存在的缺陷,对终端水装置进行了以下改造升级:
①由于一分公司技改的进行,进水浓度及污水水量、水质较以前有较大改变,因此改造进水量为300m3/h。
②新增一座高度5m、容积3300m3的缺氧池(A区),原缺氧池(MBR-A池)底部增加微孔曝气装置,改造为好氧区(O区),使A、O区容积比为1:2.5。
③新增4台回流泵(150m3/h),使内回流比为3,从而降低系统氨氮浓度,消弱系统氨氮浓度高对系统的抑制。
④为了增加污泥浓度,降低氨氮负荷,提高系统的抗冲击能力,在好氧区内增加4000m3的酶浮填料。
⑤新建1座表面负荷0.7m3/m

2.h、设计出水量300m3/h

的二沉池,代替原膜区进行泥水分离。
改造完成后,其基本流程和处理原理不变,除新增一座缺氧池、二沉池、沙滤池外,原系统装置保留并继续使用。改造后工艺流程为:

2.2 改造后运行情况

改造结束后,在调试一段时间后,系统出水稳定,各项排放指标均符合国家排放标准,以下是连续三天进出水情况:
从表中可以看出,出水水质稳定,满足了生产废水处理要求。
3 结语
终端水处理装置通过增加缺氧池等工艺优化手段,处理能力大幅提高,达到了原设计处理能力,满足了公司废水处理要求,在公司污水量突然增多的情况下提供了一定的缓冲处理时间,为总排口的达标排放提供了保证。
参考文献:
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郭晓东,张立英.兰州石化公司催化剂厂原料车间水处理装置技术改造可行性研究[J].甘肃科技,2004(09).
[3]凌敏华.石化废水处理装置工艺改造实践[J].工业水处理, 2009(08).

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