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简论管网管网流程优化

收藏本文 2024-03-06 点赞:2871 浏览:7591 作者:网友投稿原创标记本站原创

摘要:由于我站所管井组数量大于12井式的总机关,造成多个井组共用一条管线,导致冬季运行生产中井组回压高,管线容易冻堵,生产运行不正常,影响采油时率,存在较高安全隐患,严重时造成环境污染,同时造成人力物力的大量投入,对我站和作业区的冬季运行造成很大的难度。管网流程优化改造迫在眉睫。
关键词:管网;复杂;优化改造

1、管网流程优化改造乔河作业区生产管理QC小组

2、现状分析:

现状一:多个井组混搭使用的焊接弯头较多,各个井组汇集此处由于地层水质不配伍,管线弯道阻力过大很容易形成结垢点,另外,铺设的部分地段管线埋深不够;
现状二:寒冬时节,地表温度太低,管线中的原油流动性较差,原油中含蜡量大, 造成井组回压过高,容易冻堵;
现状三:站内生产区面积较大,可以满足增设新总机关的流程方案。

3、设定目标:

实现井组管线单进总机关,减少管线结垢点,降低井组回压,实现降本增效,确保油井正常运行。

4、原因确认:

通过以上分析,确认为主要原因的是:
(1).管线铺设不规范;
(2).流程复杂;
(3).水质不配伍,易结垢。

5、制定对策:

6、对策实施:

实施一:根据2010年冬季实际生产情况,以各井场地理位置,井组油套压资料为依据,针对压力高的井组,选取125—174井组,123—176井组,122—173井组,121—170井组作为实验井组。
实施二:组织班站员工,对125—174井组、122—173井组、123—176井组从井场至站的输油管线进行实地巡查,进一步摸清上述井组输油管线铺设情况,对弯度过大、由于打卡盗油造成的管线不畅等问题进行实地标记,并上报作业区,在作业区制定整改方案后,与应急班配合,对井组集油流程进行整改;
实施三:
对总机关进行除垢后,确保压力稳定的情况下,将混搭处流程进行绘图后上报作业区,由作业区制定具体整改方案,并与应急班配合,由领导现场指挥,对混搭处进站管线进行整改,将原有的管线混搭模式,改为一个井组对应一个总机关头子的模式。
实施四:
在将总机关流程整改完毕后,向作业区申请在站内新增加一台自动加药机,并且连续一个月将从总机关取出的油样送往庆一联化验,将化验后的结果送往技术组,根据实际数据结果制定总机关加药计划,按时按量加药,以解决水质问题,有效的减缓站内管线结垢;
(1).通过125—174井组,122—173井组,123—176井组,121—170井组及总机关压力为0.4Mpa的时候下半年各井组压力对比,绘制对比图如下:
A:122—173井组 B:123—176井组
C:125—174井组D:121—170井组
(2).井组回压下降后,2011年年底的热洗频次要大大少于2010年年底,减少了成本支出;
井组热洗费用统计对比表

7、效果检查及效益分析:

(1).效果检查:
目标:有效降低125—174井组、122—173井组、123—176井组及121—170井组压力,同时大幅度减少井组管线热洗频次,有效防止管线冻堵的情况发生;
检查结果:通过QC小组近一年的活动,对班站选定的4个井组进行实时采集,将2010年冬季与2011年冬季采集到的数据,通过曲线图的方式进行效果分析对比,方案的实施有效的降低了井组的回压,基本完成了小组预定的活动目标。
评价结果:本小组较好的完成了年初预定的目标。
(2).效益分析:
A.安全效益:
通过本次QC活动,由采集的数据对比分析出,125—174井组压力平均降低2MPa,122—173井组压力平均降低1.4MPa,123—176井组压力平均降低1.6MPa,121—170井组压力平均降低0.6MPa,有效的排除了管线冻堵的隐患,保障了冬季生产安全平稳的运行。

摘自:毕业论文文献格式www.udooo.com

B.经济效益:
(1)2010年与2011年下半年压力对比来看,混搭流程改进之后效果良好,四个井组压力普遍降低,减少了热洗频次,降低了生产成本。
关125—174井组省费用:3571元
关122—173井组节省费用:2844元
关123—176井组节省费用:1896元
关121—170井组节省费用:948元
合计节省生产费用9259元;
C.环境效益:
通过开展此次活动,管线回压降低后,井口的刺漏现象减少,大大减少了环境污染的风险。
8、下步打算:
认真总结2011年本小组活动过程中取得的经验,找出在工作中的不足之处,不断的提高小组成员的业务水平。下一步,我们会开展站内管网除垢的课题研究和治理工作,使站内压力保持平稳运行。
参考文献:
丁波魏振国曾凡明河南油田稠油单井集输流程优化研究与应用 《油气田地面工程》,2008
王争平,《集输系统岗位流程优化管理的研究与实践》今日科宛,2011

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