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腾冲县甘露寺水库大坝填筑土料高含水量处理措施

收藏本文 2024-03-18 点赞:25017 浏览:109989 作者:网友投稿原创标记本站原创

摘要:高含水量土料严重制约工程施工进度,影响施工质量,有效降低含水量,成为施工中的一个难题。
关键词:大坝填筑土料高含水量处理措施

一、工程概况

甘露寺水库地处腾冲县芒棒乡,位于伊洛瓦底江水系龙川江左岸一级支流杨家河上,距腾冲县城32km,地理坐标为东经98o37',北纬24o59'。
甘露寺水库始建于1958年,水库大坝原为均质土坝,坝高37m,坝顶高程1980.0m,坝顶宽8m,坝顶长238m

源于:论文集www.udooo.com

。水库规模500万m3,以农业灌溉为主,设计灌溉面积1.0万亩。水库现状枢纽区主要建筑物由大坝、输水隧洞和溢洪道组成。水库为三等中型工程。水库正常蓄水位1998.75m,死水位1967.80m,总库容180

4.70万m3。

二、施工情况

1、合同工期

甘露寺水库大坝工程施工合同于2010年4月5日签订,合同工期812天(合同工期至2012年12月30日)。

2、施工进度

2010年11月1日正式开工,(前期于2010年5月1日开始料场剥离,5月24日对剥离料场进行薄膜覆盖。)2010年12月28日完成大坝基础清基工程并通过分部工程验收,2010年12月29日开始大坝回填至2011年5月20日雨季来临止,施工总天数151天。分两个料场取料:新Ⅱ号料场土料只用于上游死水位以下及下游L型反滤排水体以外回填,合计新Ⅱ号料场土料填筑180590 m3,施工总时间78天,日上坝强度2315.3 m3/天;主料场土料由于含水率过高,施工周期长,主料场土料回填上下游合计完成149895.0 m3,施工时间126个工作日,日上坝强度1189.6 m3/天。甘露寺大坝回填方量为89.2万m3,本干冬施工期完成33.05万m3,还需完成56.1万m3。如采用主料场土料回填,按本干冬期已完主料场土料上坝强度(1189.6m3/天)计算需472工作日,以每个干冬施工期150个工作日计完成大坝剩余回填量需三个干冬施工期,预计2014年5月能完成大坝坝体施工。

三、施工遇到的困难

1、安山岩风化料含水量偏高

甘露寺水库大坝填筑土料为安山岩风化料,设计最优含水量48.5%~52.5%。从2010年11月1日起对主料场土料含水率进行长期检测,检测结果料场表层土料(2m以内)含水量在设计最优含水量范围内,下部土料含水量远远大于设计最优含水量。同时项目部对设计最优含水量指标产生了疑问,在如此高的含水量下,上坝土料具备上坝条件吗?为验证这一问题, 2010年11月18日项目部组织进行一场料场复核碾压试验,试验土料取样深度2~5米,平料后取样三组检测天然含水率为49.32%~52.59%,与设计最优含水率相吻合,经晾晒三小时后施工机械无法进入、碾压。初步证明主料场土料不具备上坝条件。
2010年12月25日至12月29日由设计、监理、施工、业主四方共同参与,对选定新Ⅱ号料场、主料场土料进行了碾压试验。主料场天然含水率达到设计最优含水率范围(48.5%~52.5%),现场试验情况施工机械无法进行碾压,经对试验土料进行晾晒2天,早晚用薄膜对试验土料进行覆盖,于12月27日下午进行试验,碾压机械无法进行振动碾压,后进行静压试验。
试验表明主料场土料在自然状况(不采取料场措施及晾晒的情况下)无法进行机械回填施工。

2、有效施工期较短

甘露寺水库工程区海拔1900至2100米,具有特殊的地理及气候条件。甘露寺水库流域属亚热带低纬山地季风气候区,受高黎贡山影响,雨量丰富,水库流域多年平均降水量2099.4mm。雨季一般起始于5月,结束于10月。11月至次年5月为干季,该时期有零星降雨,降水量占全年降水量的15%左右。霜期从11月开始至次年3月初结束,霜降时间较长,2010年干冬自2010年11月10日至2011年3月14日共126天,2011年干冬自2011年11月4日至2012年3月21日共139天。降霜量较大,融霜时间长,早晚温差大,每日施工时段为中午12:00~18:00,有效施工时间较短。早上12:00以前霜降融化,含水率增高,晚上18:00以后气温骤降,空气湿度大,土料回潮。根据邻近的腾冲气象站史实测气象资料统计分析,多年平均气温14.6℃,最高气温30.2℃,最低气温-5.2℃。多年平均相对湿度84%,多年平均蒸发量1596.8mm(20cm蒸发皿观测值)。雨季由于持续降雨原因大坝填筑无法施工,干冬施工期霜降时间长,故全年有效施工期较短,对工程施工非常不利。

3、施工任务重

甘露寺大坝填筑工程合同要求于2012年12月30日前全面完成大坝工程施工,从2010年11月1日正式开工起有效施工期为两个干冬。大坝清基加回填工程量达99.1万m3,平均每个施工期要完成约50万m3,施工任务重。

四、施工措施与改进方案

从2010年11月起,项目部试验室对主料场土料含水率进行长期检测,采用分区域分片的方式进行,以撑握整个主料场土料含水率情况,为施工取料提供科学依据。大坝回填以来,项目部把原规划下个施工期剥离的料场提前剥离,料场面积达32000m2,增大料场开采面积。同时对整个主料场间隔40米开挖纵横向通风沟、排水沟,沟深达4~5米,通风沟宽8~10米、排水沟宽1~2米,以求达到降低土料含水率目的。施工过程中料场安排两台反铲挖掘机进行土料翻晒,翻挖深度1.5米,待土料含水率下降后沿平面开采上坝,上坝后再对土料进行晾晒。同时沿料场周边立面取料,表面薄层取料,增大土层暴露面积,以求降低土料含水率。在雨季期间对料场进行薄膜覆盖。
采取上述措施后,主料场土料含水率有所下降,平均下降3~4个百分点,与设计最优含水率相符。由于甘露寺主料场土料为安山岩风化料,料性比较特殊,土料内部富含大量孔隙,内含水份,翻晒过程中水份不易丧失,但运至坝面经施工机械碾压破碎后内部水份外溢,含水率增大造成机械无法施工。同时安山岩风化料对水份较为敏感,最优含水率与塑限含水率相差较小,加上甘露寺的特殊气候,霜期长,夜间空气湿度较大,造成土料运至坝面后还须晾晒1~2天才能碾压,严重影响施工进度。
面对这不利局面,在2010~2011年干冬施工期结束后,项目部积极配合业主,寻找解决办法,多次向省、市主管部门汇报,同时与业主、监理、设计沟通交流,各方初步同意了项目部提出的变更方案,即大坝填筑土料用附近含水量较低的风化料,中间增设一道砼防渗墙方案来实施,设计单位于2011年7月开始进行防渗墙设计工作,最后由于砼防渗墙较深,现有施工工艺很难施工,出于多种原因考滤,最终方案报批时未能同意。虽然防渗墙方案未能通过审批,但甘露寺土料问题引起了各级主管部门的高度重视,对下一步解决甘露寺土料问题起到了积极作用。
在砼防渗墙方案被否决后,业主又提出了寻找新料源,以替代主料场土料的方案。并积极在水库周边组织人力寻找新料源,对每一处可能作为新料源的地方进行取样试验,最终确定了马家村土料场及平坡头土料场两个备用料场。2012年1月14日由项目部组织,设计、业主、监理共同参加,对两个备用料场土料进行碾压试验。碾压试验成果合格后,最终确定先期开采马家村料场。业主积极与各方协调道路,征地等相关事宜,马家村土料场于2012年3月15日投入使用,至2012年6月10日止共取料15万m3,对完成2011~2012年干冬施工期施工任务起到了重要作用。

五、施工成果

甘露寺水库回填土料含水率高,无法正常回填,日上坝强度低,经一个干冬施工验证,工期预计将延长至2014年5月,面对这一十分不利的局面,甘露寺水库项目经理部与各方积极沟通,促成各种有利方案变更,变不利为有利,最终解决了土料问题。第二个施工期完成大坝土方回填44.82万m3,累计完成77.87万m3,剩余工程量8万m3,最终在2013年4月前能完成上级主管部门预定的大坝填筑施工任务。
参考文献:

1、腾冲县甘露寺水库设计资料

2、腾冲县甘露寺水库施工成果资料

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